■本报记者李杨瑜文/图
“机器设备的维护对师傅的经验要求很高,要把设备安全和产品质量放在第一位。根据设备的不同性能及受损程度进行有效运转与维护……”聊起自己的看家本领,刚坐定不久显得有些内向的杜纪元,一下子打开了话匣子。杜纪元是福建省金鹿日化股份有限公司机修副组长,从事这一行已有16年,今年1月,他分别获得了公司颁发的劳模奖及创新奖。
不折不扣的技术研发迷
2005年,从学校毕业的杜纪元进入金鹿,在一线岗位上尽职尽责,由普通员工晋升到机修副组长。“每天都是一手的油污、一身的汗水穿梭在车间里,维护着每一台设备。”杜纪元回忆起16年来的成长之路。
杜纪元很喜欢钻研,在质检和维修过程中,遇到设备反复出现的问题,他总是花上大把时间琢磨,找到最佳解决办法。“刚开始,机器设备出现重大故障,经常要等厂家技术人员来维修,有时一等就是好几天。”为了保证正常生产工序不被打乱,他就开始寻思自己攻克。
在同事眼中,杜纪元是个不折不扣的技术研发迷。一提到他,大家都赞不绝口:人踏实肯干,哪里需要就会冲在前头,绝不推脱,每年都是“优秀员工”获得者。“像花露水半自动灌装机,传统流程需要配置两名工人,分别负责灌装跟旋盖。而负责旋盖的工人全程只能靠手工旋转,戴手套拧不紧;不戴的话,劳动强度大,经常出现手掌起泡、破皮等现象。而不同人员的力度不一致,又容易出现拧不紧而漏液的可能性。”针对车间员工反映的情况,杜纪元着手解决了这个难题。
参照车间洗洁精半自动旋盖设备,杜纪元开始了花露水的半自动旋盖设计及制作。“通过网上的图片资料,自己画草图。考虑到花露水成分的特殊性,整体材质采用铝合金。这样就具有耐腐蚀的特性,即使在酒精等环境下,也拥有较长的使用周期。然后增加压力调节阀,调节旋盖时长及力度;并且使用硅胶旋盖头,减少旋盖磨损,确保质量。”耗时一个月,一台设备就捣鼓出来了。
针对不同材质、多种规格高度的瓶型,他还配置了可升降调节平台。杜纪元表示,原先工人一分钟只能旋转20瓶,经过改进,效率翻倍。作为机修副组长,他一直在思考如何提升维修效率和品质。每天都会利用空闲时间,给自己找“事”做。
提出35项合理化建议
在综合车间里,细心的杜纪元发现,生产蚊香液的芯棒机配套完芯棒及瓶塞后,需要工人搬运至液体水灌装机芯棒转盘处,再将配好的芯棒倒入。该作业流程动作烦琐不说,若碰到生产保存不到位,容易导致芯棒吸水返潮。
为进一步提升产品质量,杜纪元提出芯棒自动运输方案。在得到公司领导认可后,开始逐步制作改进。“原先工人一天约有一个小时在搬运芯棒。我就想解决输送距离较长问题,让整体结构更加紧凑,又便于接入相关设备。”杜纪元经几经论证后,在自动输送的改进上下了功夫,有效减少配套芯棒的积压,避免芯棒吸水影响产品使用效果。
“我还设置了定时开关,为两个转盘提供芯棒,每个转盘定时开启漏料口,时间间隔两分钟交替执行。”杜纪元告诉记者,在满足液体水芯棒转盘需求的同时,多余量单独存放,以便满足其他机台需求。
在做好本职工作之余,杜纪元兼任配料员一职。2020年疫情期间,公司大部分员工无法及时返岗复工复产,又正值生产旺季。他被委以重任,正月初三当天开始顶岗上班,长达一个月的时间里,每天十几个小时连轴转。
“公司提倡多岗位锻炼,事无大小,配料员也是一个关键岗位。配比的合理化直接关系产品质量的好坏,同样马虎不得。”在杜纪元看来,尽管增加工作量,但他乐在其中,并坚持到现在,交出了多年零差错的完美答卷。
对杜纪元来说,自己就像一颗螺丝钉,紧紧地拧在了金鹿大舞台上。“找到自己的人生位置,遇到技术难题就去攻克,充分发挥自己的作用,让我觉得很踏实。”聊起工作,杜纪元言语里满是热爱。
多年来,针对机器设备、工艺流程及作业现状,杜纪元向公司提出35项合理化建议并落地实施。如对配药车间反应釜、搅拌设备进行自动化改造,生产效率提升了2倍;在黏鼠板生产及收缩设备上进行自动化改造,让作业人员减少了2/3,为公司节约人工费用;设计安装液体水灌装机液异常报警,减少停机待机时间,让灌装效率提升6%……


